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电石车间:以小改大革破局 以精耕细作提质
发布时间:2025-10-16    作者:王 爱    浏览量:24     分享:

今年以来,电化公司电石车间以“四种经营理念”为指引,围绕安全生产、环保治理、降本增效、数字升级四大核心目标,累计落地技改项目超20项,解决20余项生产痛点,年创效超50万元,设备运转率稳定在98%以上,用实干实绩书写了基层车间高质量发展的新篇章。

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以“算账经营”为纲 小投入撬动大效益

电石车间将“算账经营”理念贯穿技改全过程,秉持“每一分投入都要产生价值”的原则,以精准测算实现效益最大化。针对炭材系统烘干区域人工清扫效率低、二次扬尘严重的难题,依托现有烘干负压吸渣罗茨风机,增设65Ø*15m旁路管道及5个自动闭合吸尘阀口,仅以少量配件成本建成全方位负压吸尘系统,不仅节省设备投入近百万元,更将人工清扫频次从每日3次降至每周1次,年节约人工成本超6万元。

聚焦能耗优化,通过加装联锁控制装置,实现石灰皮带与除尘管道蝶阀同步启停,月节约电费近1000元;利用闲置管道改造挡灰槽,投入不足千元即破解扬尘难题,单月减少粉尘清理工时超20小时。全年技改项目平均单项投入不足5万元,却实现年综合效益超20万元,彰显了“花小钱办大事”的算账智慧。

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以“精益管理”为基 全链条破解痛点

以“精益管理”理念为指引,车间将技改融入生产全流程,逐一攻克长期制约发展的“瓶颈”问题。环保治理领域,投入3.2万元布设总长6.2米的专用吸尘管道,搭配高效布袋除尘器形成闭环治理系统,使粉尘浓度降至3mg/m³,净化效率达75%,年节约设备维护费用1.5万元。冷井2期平台针对夏季循环水温偏高问题,加装喷淋降温系统,利用自然冷却原理降温,保障电炉稳定运行且无额外能耗增加。

通过拆解检测继电器、加固线路、加装防护支架等精细化改造,使控制箱故障率下降80%,使用寿命延长2年;自主研发卷扬机防倒转装置,不仅杜绝设备事故,更节省外委改造费用6万元,以细节优化筑牢生产根基。

以“创新驱动”为核 数字化赋能升级

紧扣“创新驱动”理念,车间主动拥抱数字化浪潮,推动生产模式从“传统管控”向“智慧赋能”跨越。秋季大检修期间,针对1#、2#炉净化系统因DP通信不稳定导致频繁停运的问题,启动DCS升级改造项目。完成12个现场仪表的拆装校准,规范敷设通讯电缆,梳理并对接独立控制回路,累计开展32次回路测试,成功实现净化系统数字化集中管控。改造后,操作人员可在中控室实时监控参数、精准调控工艺,设备停运次数下降90%,环保指标稳定性大幅提升。

工艺优化同步发力,在电石炉DCS系统新增“加料量数据汇总功能”,使成本核算误差率下降20%,工艺技术员每日统计工时减少2小时;电气专业通过储运400V备自投装置、无功补偿系统过电压保护器等三项技改,构建起全方位安全供电网,设备故障损失减少30%。

以“协同高效”聚力 党建+班组激活力

践行“协同高效”理念,车间构建“党支部牵头、工段落实、员工参与”的技改工作格局。党支部成立“党员项目攻关小组”,针对炉气温度高、塌料频繁等问题每日组织设备会诊,动态优化运行参数,保障装置运转率长期稳定在98%以上;建立“党员联系岗”制度,每名党员对接2~3个班组,全年收集创新建议60条,采纳落地建议30项,“炭材扬尘治理”等建议实施后成效显著。

“五型五佳”班组建设筑牢基层阵地,电石炉三班破解配料系统粉尘泄漏难题,公辅班组改造尿素喷枪使吨电石消耗降至1.32kg,年节约成本16万元;电气专业获评“先进工段”,员工贺启雄获评“技改技措创效先进个人”。车间通过“师带徒”“技能竞赛”等载体培育人才,8名员工在行业赛事中获奖,为技改创新储备了坚实力量。

面向未来,电石车间将持续以“四种经营理念”为指引,深耕技改创新沃土,以更精准的举措破解发展难题,以更务实的作风推动提质增效,为公司高质量发展注入强劲“车间动能”。