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神木煤化工电化公司:升级质量管控“撬动”降本增效
发布时间:2023-05-24    作者:孙 媛 周建娥    浏览量:486     分享:

       “煤泥掺烧比例提升明显,2月份48.83%,3月份54.76%,4月份62.24%。”在神木煤化工电化公司月度成本经营分析会上,生产技术部部长姚小平通报的此项数据,是该公司加强降本增效源头管理,把好原料收料质量关取得的明显成效。今年以来,该公司持续加强原料和成品的质量监督检验,为生产组织、效能提升、成本受控夯实基础。

       凝聚监管合力 把好入厂关

       只要2#煤棚还在卸车,随时走进去,现场都有采购、质检、生产三个层面的驻守监督人员。每车煤泥驶入,不等卸车,热电分厂收料员陈磊都要先看一看、摸一摸,“看杂质,摸湿度,热电分厂是使用方,对于肉眼可见的质量问题,我们有现场拒收权。”他认真地说道。待卸车完,质量监督检验部取样员刘宇走上前,开启执法记录仪进行5点取样,接着装袋、贴码、送检。采购供应部宋超则要对现场质量问题随时进行客户反馈和协调。

       精细检验管控 提高标准度

       白灰、兰炭是电石生产主要原料,其质量直接决定各项基础消耗、电石产量及设备稳定性。白灰活性度作为非重要控制指标,之前都是根据生产需要进行抽检,3月份以来,白灰质量提级管控,针对活性度采取每天每家供应商逐个检验,对活性度较低的厂家减量采购,并及时函告客户予以整改,3月份白灰入厂合格率环比2月份提升7.06%,4月份提升4.55%。同时,加大兰炭的抽检频次,在水分、煤焦油含量方面,提高化验精准度,及时报送分析数据,为生产工艺调整提供有力依据。

       专项检验跟踪 护航全过程

       近日,该公司开展了煤泥质量深入检验专项工作,通过对卸车取样样品自然放置1—2日,或与原煤、矸石混合掺拌后进行化验,对比初样化验结果,判断入厂煤泥与入炉煤泥的碳含量变化,以及热值差异,为采购和生产提供参考数据,有力推动了煤泥质量的整体提升。由于电石市场低位持平运行,合格稳定的产品质量才能争取较大的利润空间,为此,将主要精力投入电石炉前热样的发气量检验,指导原料精准配比,数据显示,结算平均发气量3月份 286L/kg 、4月份291 L/kg、5月份295 L/kg,产品质量稳定提升且客户反馈较好。